西北油田采用硬质合金材质新型泵实现高气液比井轻松“吐气”
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“以往高气液比的井很让我们头疼,气体进入泵内,不仅影响泵效,而且可能形成‘气锁’,油井完全无法生产。”技术员彭振华长期从事机械采油研究,高气液比井防气是他和他的团队从去年初就开始的研究专题。“我们研制的新型泵采用硬质合金材质,各部分都是优化连接,强度和稳定性绝对可靠,可下到3500到4000米的深度。”新分员工曹畅自信地补充道。
针对常规管式泵无法排气的弊端,研究人员起初希望在局部增大泵筒直径,以形成有效的排气空间,便于气体与井液及时置换并及时排出。通过受力分析和强度验算之后,这个想法很快被否定了。考虑到单一泵筒在扩径后强度和稳定性会变差,有人想到了在泵筒上“过桥”,相当于将单层的泵筒通过接箍定位形成双层泵筒。
“这种‘过桥’的方式并不是我们独创,塔河的最大问题是深抽,泵的任何一点创新都必须接受这一考验。” 双层防气泵的另一主要设计者张园说。
单层泵筒通过“过桥”变成双层泵筒,内层的泵筒再经过特殊加工,有一个局部扩径形成的空腔,就是气液置换腔室,这是双层防气泵的核心部分。
这种特殊的管式泵工作时,随着柱塞的上下移动,柱塞下部的气体不断与柱塞上部油管内的液体发生置换,使得柱塞下部的充满度得到提高,从而促进了出油阀的开启,可有效防止“气锁”,提高抽油机井的泵效和生产时效。
据悉,目前双层防气泵已在塔河油田AT9-14H、S41-6H和TK515井开展现场试验,试验后平均泵效高达86.8%,单井日均产气量达到1万方,气液比显著降低,目前最长有效排气时间已达两个月。
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